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投入5000元省去40余万检修费 山焦西山官地矿这项新技术高效修复瓦斯抽采泵主轴隐患

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日前,山西焦煤西山煤电官地矿在高负压瓦斯抽采泵站 1# 瓦斯抽放泵检修中,创新采用碳纳米高分子材料技术现场修复磨损主轴,仅花费 5000 元材料成本,便攻克了原本需 46 万元、耗时两个月的返厂检修难题,不仅保障了瓦斯抽采系统安全稳定运行,更创下显著经济与安全效益。

官地矿在对高负压瓦斯抽采泵站1#瓦斯抽放泵进行检修时,发现后主轴出现深度约5毫米的磨损。该隐患若不及时处理,极易导致真空泵运行不稳、设备结构损坏,严重影响瓦斯抽采系统的安全稳定运行。抽采区班子成员迅速响应,组织专业人员现场研判。经过深入探讨和细致排查,初步认定主轴磨损是受地质因素影响,导致后轴承负荷增大所致。

面对这一安全隐患,团队提出两种解决方案:一是返厂检修,二是采用碳纳米高分子材料技术进行现场修复。经过全面评估,最终选择了高效经济的现场修复方案。

碳纳米聚合物材料是一种专用于工业维修的先进材料,由航空级树脂、纳米无机材料、高性能碳材料及纤维复合聚合而成。该材料具备极强的黏结力和抗压、抗冲击、耐磨性能,能够快速固化并紧密贴合损伤部位,可有效修复金属部件的磨损、裂缝等问题,显著缩短停机时间,保障安全生产连续。

运用碳纳米高分子材料技术完成1#瓦斯抽放泵主轴修复后,经一段时间运行观察,状态稳定,后轴承温度稳定在40摄氏度,较同期正常运转设备更低。

官地矿新材料的创新应用,不仅确保了井下安全生产的连续性,还大幅延长了设备使用寿命。如果选择返厂检修,将导致单泵运行长达两个月,严重威胁抽采系统可靠性,且预计费用高达46万元(其中检修费约26万元,安装调试等后续费用约20万元)。而采用新技术修复,仅需5000元的材料成本费用,由抽放泵站队职工自主完成修复,无需额外人工支出,最终节约费用约45.5万元。

 

 


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