近日,山西焦煤西山煤电官地矿23600综采工作面回撤及密闭任务圆满完成,较计划工期提前3天。该矿创新应用“电液控+遥控器”远程协同操控技术与“板车运卸物料复用新工艺”两大核心技术,成功破解综采面回撤阶段“拆架风险高、运输效率低”的难题,为矿井综采生产衔接提供了安全高效的技术支撑。
23600工作面是矿井重点生产接续工作面,其回撤作业涉及液压支架拆除、运输等多环节复杂作业,传统作业模式下痛点突出。拆架环节中,作业人员需在距地面仅0.3米的顶板下方趴伏操作手动阀组,面临冒顶片帮高风险,劳动强度大,单架拆除耗时更长达45分钟;运输环节采用传统矿车、花车装载物料,卸车后空车需立即升井调度,地面再调配空板车下井,仅锚杆、护网等物料卸车就需2人耗时1小时,且长期占道影响主运输线路通行,单班支架运输量仅3架,严重制约回撤进度。
针对拆架安全与效率痛点,综安区组建专项技术攻关组,研发“电液控+遥控器”远程协同操控技术。通过在掩护架搭载高精度压力传感器与智能控制模块,构建“地面—井下”远程操控系统,作业人员可在5米外安全区域通过手持遥控器,完成支架拉移、调平、降柱等全流程操作,实现“人机分离”作业,将顶板、人员站位等安全隐患发生率降至0。同时,电液控系统的精准压力调节与一键式动作编程,取代传统手动繁琐操作,作业人员直立即可作业,单架拆除时间缩短至28分钟,效率提升37.8%。
为打通运输堵点,综安区聚焦流程优化与资源复用,推行“板车运卸物料复用新工艺”。打破“空车必须升井”固有模式,将地面物料直接装载至承载能力更强的平板车下井,卸车后空板车就近存放于轨道巷指定区域备用,直接衔接后续支架拆装运输需求,省去空车升井、地面调度再下井的冗余环节。相较传统运输方式,平板车装卸更便捷,锚杆、护网等物料卸车仅需20分钟,节省人力50%、缩短作业时间近40分钟,彻底解决“占道卸车”问题,单班支架运输量提升至4架,运输效率提高33%。
此次23600工作面回撤,依托两项工艺革新协同发力,实现131个支架“零落道、零事故”安全运输,不仅提前3天完成任务,更节约材料投入成本约15万元,显著提升综采面支架回撤及运输效率,为矿井“降本增效、创新发展”夯实了技术基础。