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山焦西山官地矿创新举措显成效 节能降耗促发展

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在降本增效的关键时期,山西焦煤西山煤电官地矿机电部积极践行使命担当,充分发挥技术指导与现场监管双重职能,聚焦生产全流程,以精准管控为举措、以技术革新为抓手,在保障生产任务高效完成的同时,全力削减不必要的电力成本,为企业发展注入强劲动力。

以往矿内大功率皮带采用双驱运行模式,虽能保障驱动力充足,但“大马拉小车”现象突出,电机实际运行效率偏低,造成电能无形损耗,能源浪费问题显著。

针对这一困境,机电部深入分析皮带运行参数,综合考量实际拉运量、电机效率、供电方式及运行速度等核心要素,通过精准计算制定了双驱改单驱的改造方案。经严谨测算与反复试验验证,单驱运行模式不仅切实可行,节能优势更十分显著。通过精准调整皮带运行速度,单电机可完全满足生产需求,节能效果高达30%。目前,23600顺槽皮带、18503顺槽皮带、中四联络巷皮带、中四区集中皮带、中六区左翼集中皮带已完成改造并实现单驱运行,改造后每月可节约用电量11.9万度,减少电费支出7.1万元,将节能降耗落到了实处。

为进一步深化节能工作,机电部制定了全矿电量考核制度。该制度将依据各区域、各部门实际用电需求科学分配电量,并配套严格的承包考核机制,通过层层压实责任、强化监督管理,推动全矿用电管理提质升级,确保总用电量指标考核达标,为矿井高质量发展筑牢能源成本根基。


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